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李洪兵:为设备“排忧解难”

在同事们眼中,海湾新材料维修班组副班长李洪兵善于观察、遇难题不退缩。常年的一线巡检,让他对厂区设备的运行状态、性能参数、故障规律都熟记于心,总能准确发现细微异常,第一时间排除安全隐患。很多设备小隐患、小故障,在他看来都是优化改进的突破口。

日常巡检中,李洪兵发现消石灰易吸潮结块,长期易板结导致下料不畅,粉末在料仓出口上方易形成拱形支撑阻碍流动。为此,他提出在消石灰仓外侧加装气锤的合理化建议,通过周期性冲击、震动仓壁,用气锤破坏拱形结构,确保物料连续稳定下料。因为气锤控制取自仓泵平衡阀的控制点,无需新增其他配件,可实现自动控制的气锤替代人工敲击或机械清理,降低维护成本和安全风险,避免因堵塞导致的设备损坏,提高整体生产效率。

多年来,李洪兵以匠心守初心,用一个个实打实的技改成果、一组组亮眼的数据,在岗位上创造价值。

工作中,碱液循环泵泵轴拆装也是一大难题。该设备泵轴与电机转子紧密配合,泵轴后端距电机前端盖仅15毫米,无法在确保设备无损条件下使用常规撬棍拆装、氧气乙炔加热、液压顶等方法,设备厂家给予的明确答复是仅能采取破坏性拆解。李洪兵结合多年经验,针对现场实操痛点,自主研发滑动撞击式泵轴拆卸工具,从根源规避各类拆装损伤、摒弃暴力拆解模式,目前该项创新成果现已被设备厂家采纳,并在同行业推广落地,应用成效突出。

“李洪兵身上最突出的特点就是主动性极强,工作从不等待推诿。遇到生产瓶颈和设备难题,他都会主动靠前、主动攻坚,是班组里能扛事、能成事的中坚骨干。”班组负责人这样评价他。

在提升自身业务能力的同时,李洪兵积极发挥传帮带作用,牵头组建创新工作室,主导实施7项设备技改,并作为第一发明人取得4项实用新型专利。在他的带动下,所在班组先后获得先进集体、青岛市质量信得过班组等荣誉称号,主持的QC成果获青岛市一等奖两次、二等奖一次,山东省优秀质量管理小组三等奖,全国石油和化工行业质量管理小组活动成果一等奖等。

多年来,李洪兵以匠心守初心,用一个个实打实的技改成果、一组组亮眼的数据,在岗位上创造价值。如今,他依旧坚守在生产一线,继续与设备为伴,向着新的奋斗目标稳步前行。

青岛财经日报/首页新闻记者 张雅乔

责任编辑:王海山

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